资讯
三菱伺服驱动器故障代码维修(2023-01-04)
场合此故障较多
AL.52 误差过大 偏差计数器中的滞留脉冲超出了编码器分辨率能力×10(pulse)。<主要原因> <处理方法> ·加减速时间常数太小。→增大加减速时间常数。·转矩限制值(参数No.28)太小......
SR-8双线示波器两线的亮度相差大的原因分析(2022-12-26)
SR-8双线示波器两线的亮度相差大的原因分析; 1.使用不当 如两线亮度旋钮位置相差过大;两线的Y轴或X轴“衰减”和“放大”旋钮位置相差很远,即两线Y轴或X轴增益相差太大,这样,增益量小的一线的亮度比增益量大的......
空调技术:商用热水机组不启动的原因(2024-08-22)
保护停机;10min后自动清除故障,累计3次保护后故障不可自动恢复;手动清除故障,则清除温差过大保护。故障原因有循环水泵故障、循环水路阀门没有全开、水路堵塞、进出水感温包阻值异常、控制器异常等。
3、检查......
三菱plcfx3u与伺服驱动器接线教程(2024-05-11)
转限位顺序设置,并清除脉冲偏差计数器为零
输入和输出信号说明:
●X0一停止 定位指令执行,
●X1-开关瞬间接通,可执行原点回归指令( DSZR)
●X2一原点回归时,近点信号输入端,
●X7一原点回归时,接收......
接网受限!内蒙古科左中旗已暂停分布式光伏备案近4个月!(2024-09-25 14:03)
文件显示,科左中旗因分布式电源接入已达到稳定极限,科左中旗电网出现了调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等突出性问题,暂时不适合分布式电源接入。按照科左中旗人民政府第三十四次常务会议文件要求([2024]6号......
东元伺服全闭环(双编码器)功能消除自动化设备机械误差(2024-04-30)
回CN4与实际Encoder误差设定值,当位置误差量大于Pn347所设定的脉波数时,本装置产生AL022(马达端与负载端pulse误差过大)。
机能使用步骤
1.确认机构方向
确认......
三相交流同步发电机不发电是啥问题?(2023-08-03)
。
4. 系统问题: 发电机和电网之间的配合可能存在问题,例如电网电压不稳定、频率偏差过大,或者发电机是否与电网同步等问题。
5. 控制问题: 发电......
伺服驱动器故障代码_伺服驱动器参数详解(2023-04-13)
驱动器故障代码会因厂家和型号而异,下面列举的是一些常见的伺服驱动器故障代码及其可能的原因:
E001:过流保护。可能是由于负载过大、过热、电机故障或电源不稳定等原因引起。
E002:过压......
锁相环路构成与工作机制(2024-02-02)
造成失锁。2. 频率偏差过大:如果输入信号的频率与VCO输出的振荡频率之间存在较大的偏差,超出PLL的跟踪范围,那么PLL可能会失锁。3. 环路带宽设置不当:PLL的环......
交流伺服电机振动故障分析(2024-03-07)
这种不应该存在的径向力也会使机械传动系统产生振动。
电气方面
导致交流伺服电机电气方面的原因主要是伺服驱动器的参数调整上。
1、负载惯量
负载惯量的设置一般与负载的大小有关,过大的负载惯量参数会使系统产生振动,一般......
伺服电机的参数设置 伺服系统的常见故障与处理方法(2024-07-04)
电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。
(2)故障原因:输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误;
处理方法:a.增益设置太大,重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;
b.延长加减速时间;
c.负载过重,需要......
伺服电机经常会遇到的6个故障问题(2024-03-21)
检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等;公众号《机械工程文萃》,工程师的加油站!
六、伺服电机维修不转现象
数控系统到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24 V继电......
伺服电机常见故障处理技巧(2024-03-20)
检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等;
六、伺服电机维修不转现象 数控系统到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24 V继电器线圈电压。伺服电动机不转,常用......
伺服电机抖动怎么办?伺服电机快速有抖动什么原因引起的(2024-06-13)
空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;
c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
引起伺服电机振动的原因......
伺服电机发生的13种常见的故障问题(2022-12-05)
有:系统设定的允差范围小;伺服系统增益设置不当;位置检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等。
十三、伺服电机维修不转现象 数控系统到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般......
伺服系统震动怎么解决?(经典问答之二)(2024-06-11)
空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;
c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
十六、引起伺服电机振动的原因是什么?
1、伺服......
伺服电机抖动的原因及解决方案(2023-01-04)
伺服电机抖动的原因及解决方案;在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
例如:加减速时间设置得过小,伺服......
关于运动控制过程的偏位问题(2023-07-10)
式继电器、变频器、电磁阀、高压电线等。规划电气柜的时候应避免信号线靠近这些干扰源,信号线与高压供电线宜分不同线槽布线。
可能原因②:脉冲串出现窄脉冲
问题分析:客户运动控制卡发送脉冲串占空比较小或过大......
利用TIMER测量信号周期及占空比的精度(2024-07-02)
息。
即当被测频率为25KHz,占空比为40%时,测得结果是下面的样子,明显偏差过大。
如果说被测信号频率进一步提升的话,误差会变得更大。那么,这种情形是否有改善机会呢?即在当前的测试方案下,可准......
伺服电机在有脉冲输出时不运转,如何处理?(2023-07-10)
伺服电机在有脉冲输出时不运转,如何处理?;1、高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误。
对策:检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。
输入较长指令脉冲时发生电机偏差......
哪几种情况下会造成伺服电机抖动?(2023-06-08)
启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
观点二
1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。
2、编码......
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动(2023-10-07)
小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
贰
观点二
1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。
2、编码......
伺服电机兵法十三章,轻松拿下故障维修(二)(2024-03-11)
设定的允差范围小;伺服系统增益设置不当;位置检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等。
十三、伺服电机的不转现象
数控系统到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24V继电......
MAX9112数据手册和产品信息(2024-11-11 09:19:15)
关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有超低的250ps(最大值)脉冲偏斜,可满足激光打印机和数字复印机等高分辨率成像应用所需。
MAX9110是单通道LVDS发射器,MAX9112是双通道LVDS......
伺服系统的常见故障与处理方法(2024-06-26)
计数器溢出错误;
处理方法:检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。
(2)故障原因:输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误;
处理方法:a.增益设置太大,重新......
伺服驱动器常见故障及处理方法(2023-08-21)
:高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误;
处理方法: 检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。
(2)故障原因:输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误
处理......
中国团队突破钙钛矿太阳电池寿命难题(2023-11-08)
,发现不同阳离子在结晶及相转变过程中的速率差过大是导致组分不均匀的主要原因。进而,团队设计了 PSP 分子以弥补不同阳离子间的结晶与相转速率差,制备......
干货分享丨5大SMT焊接常见工艺缺陷及解决方法(2024-02-06 06:19:51)
参考BGA同时空焊及短路可能的原因一文,了解BGA载板与电路板因为CTE的差异过大,以及TAL(Time Above Liquids)过长,而造成的板弯板翘所形成的BGA空焊......
步进电机失步的原因和解决办法(2024-02-29)
步进电机失步的原因和解决办法;步进电动机正常工作时,每接收一个控制脉冲就移动一个步距角,即前进一步。若连续地输入控制脉冲,电动机就相应地连续转动。 步进电动机失步包括丢步和越步。丢步时,转子前进的步数小于脉冲......
电机转矩过大的原因 电机启动时转矩为什么那么大(2023-10-18)
电机转矩过大的原因 电机启动时转矩为什么那么大;电机转矩过大的原因
电机转矩过大可能是由以下原因引起的:
1. 电机参数不匹配:电机的参数包括电阻、电感、永磁体磁场等,在电......
使用模拟万用表时的注意事项(2023-03-06)
既能避免损坏万用表,又可减小测量误差。
②万用表的表头是动圈式电流表,表针的摆动是由线圈的磁场驱动的,因而测量时要避开强磁场环境,以免造成测量误差过大。
③万用表的频率响应范围比较窄,待测信号的频率超过3000Hz......
光电容积脉搏波(PPG)远程病人生命体征监护仪的电源子系统——第二部分(2023-03-24)
波形展示了共享单个电感的三个开关模式电源(也称为SIMO电源)的时分复用。
与理想脉冲波系列的偏差可用于有效诊断和解决许多问题。
使用下表诊断和解决相关问题:
输入波形
潜在原因
操作
注释
幅度不正确
IN pin open......
单片机开发中传感器数据常用算法总结(2022-12-15)
些传感器数据采集过程中掺杂着噪声,使得传感器测量精度误差过大【传感器数据数据波动很大】,传感器数据输出噪声来源可能是由于震动、温度的变化、电磁干扰等很多因素引起的,常常我们用数字信号处理的方法来消除或者抑制这种噪声。常用......
电机振动的十大原因(2024-03-01)
电机振动的十大原因;电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。振动常见于2--6极电机,GB10068-2000,《旋转电机振动限值及测试方法》规定......
价格双双下跌
从现货市场来看,GDDR6自上月以来虽有所下滑,但相比合约价,溢价仍达近一倍;GDDR5则已与合约价相差无几。整体走跌原因除了先前现货、合约价差过高以外,最主要的原因......
伺服电机的常见问题和维修方法(2023-09-28)
:400,位置超差检测范围),伺服驱动器就会出现“4”号位置超差报警。主要原因有:系统设定的允差范围小;伺服系统增益设置不当;位置检测装置有污染;进给传动链累计误差过大等。
十三、伺服......
汽车EMI/EMC测试标准ISO7637-2详解(2023-09-14)
设备中元器件的损坏)两方面的作用。
试验脉冲2a和2b
W/A/S/T/E
脉冲2a模拟由于线束电感的原因,与模块并联的装置内电流突然中断引起的瞬态现象。P2a脉冲在整个ISO7637-2标准里属于速度快和能量较小的脉冲......
深度解读汽车电子热门标准EMI/EMC测试 ISO7637-2(2024-08-13)
设备中元器件的损坏)两方面的作用。
试验脉冲2a和2b
W/A/S/T/E
脉冲2a模拟由于线束电感的原因,与模块并联的装置内电流突然中断引起的瞬态现象。P2a脉冲在整个ISO7637-2标准里属于速度快和能量较小的脉冲......
详解7637-2 抛负载测试保护设计方案(2023-05-12)
性负载保持直接并联的情况。
2)测试脉冲波形2a和2b:脉冲2a模拟由于线束电感的原因,使与DUT 并联的装置内电流突然中断引起的瞬态现象;脉冲2b模拟直流电机充当发电机,点火开关断开时的瞬态现象。
3)测试脉冲波形3a和3b......
直流伺服电机的速度和位置控制原理是什么?(2023-03-28)
停止时的振荡,调整步骤:
伺服驱动器,通过调节三环PID控制伺服电机,噪音比较大,但电机并没有震动,载波频率是10KHZ,电流采样速度是0.1us一次。
噪音的原因:因为没有做输入脉冲滤波,所以才有那个噪音。
电机启动不起来而且噪声大振动大是什么原因......
如何解决伺服电机抖动带来的问题(2023-08-24)
小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
贰
观点二
1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。 2、编码......
标准负载对按摩器具输入功率的影响(2024-07-16)
会导致器具运行功率/电流与产品铭牌额定值存在偏差。实际功耗与设计功耗偏差过大,可能出现安全隐患。笔者发现,虽然GB 4706.1标准规定了按摩器具在测试中应当使用的标准负载,然而......
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因(2024-05-30)
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因;电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低......
三相异步电动机运行中温度过高的原因(2024-07-25)
三相异步电动机运行中温度过高的原因;运行中的三相异步电动机温升过髙,不仅会缩短电动机的使用寿命,严重时可能引发火灾,造成重大的安全事故。因此,当发现电动机温升过高时,必须立即停车处理。
电动机温升过高的主要原因......
汽车故障灯含义大全(2024-11-26 08:04:12)
点亮时,说明当前四轮胎压偏差过大/少气。
应对措施
:停车检查轮胎胎压是否正常。正常时则行驶至修理厂检查,不正......
电感表使用方法及注意事项(2023-01-09)
量误差<0.5%;若电阻小于感抗的20%,则误差<2%:当电阻大于感抗的20%时,误差过大。不宜测量,或测量后剔除电阻造成的误差。
使用电感表测量带有磁芯的电感时的注意事项:
在使......
电机三相电流不平衡的原因(2024-08-26)
电机三相电流不平衡的原因;有关电机的使用问题,电机三相电流不平衡是什么原因引起的,是不是电机三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差出现了问题,下面小编就带大家来了解下。
电机三相电流不平衡的原因......
伺服电机的参数如何设置?(2024-06-25)
伺服驱动器的内部转矩限制值。设置值是额定转矩的百分比,任何时候,这个限制都有效定位完成范围设定位置控制方式下定位完成脉冲范围。本参数提供了位置控制方式下驱动器判断是否完成定位的依据,当位置偏差计数器内的剩余脉冲......
光谱共焦传感器的测量原理和特点(2023-06-26)
是折射角度不同波长愈短折射率愈大,波长愈长折射率愈小(这也是不同望远镜所谓的色差不同的原因),同一薄透镜对不同单色光,每一种单色光都有不同的焦距,按色光的波长由短到长,它们......
电机保护器的跳闸原因和解决方法(2023-08-16)
热、电压等,并且超出保护器的额定值范围,从而导致电机保护器触发保护装置。具体的原因包括:
1. 过负荷:电机长时间工作于额定负载以上,或者在工作中突然受到过大负载,电机......
相关企业
;秦皇岛世纪源水处理技术有限公司;;水处理行业的领军企业,填补了国际高精度全自动压差过滤器领域空白,拥有4项国家专利,产品已销往除青海、西藏外的全国各地,并正式进军东南亚和中东市场,这就
市东凌电子有限公司,主要客户为台商、港商、内资企业等。产品均通过SGS环保认证。产品规格如下: 碳膜电阻:CR1/4W、CR1/8W、CR1/2W、CR1W、CR2W、CR3W、CR5W. 阻值允许偏差:G
国科学院研究所从事激光光源研究三十多年,参加并负责过大能量激光泵浦光源、神光装置光源部分等多项国家重点攻关项目,获得多项奖项,并参与 ‘ 脉冲氙灯‘,‘激光光源报告集‘等多项
;武汉大成电池修复设备销售公司;;在武汉大学知名教授、中国著名的电化学专家汪振道先生指导下,武汉大成专利技术应用有限公司经过大量理论研究和实践,开发出了电池修复仪、手机专用电池修复机、电动
主要产品有:修复系列――获得“浙江省科技新产品”称号。产品采用高频脉冲+低频脉冲+大电流维护+强电流瞬间激活的原理来修复电池:高频脉冲去除电池极板硫化物;低频脉冲
;深圳市普莱德科技有限公司;;公 司 简 介 深圳市普莱德科技有限公司,是一家致力于真空镀膜电源、电力电源生产和销售的高新技术企业。以科技为动力、以质量求生存。公司生产产品有脉冲偏
;长兴柏成电子有限公司;;长兴柏成电子有限公司前身是长兴县柏成电子厂,创建于1990年,座落在风光秀丽,交通便利的长兴新槐抛渎岗开发区。拥有国际先进水平的现代化生产流水线。是全国最大的
;何灵芹;;泊头市鑫阳除尘设备有限公司专业生产:除尘器,布袋除尘器,除尘配件,静电除尘设备,湿式除尘配件等.滤袋,框架,专用配件脉冲控制仪,电磁阀电气控制柜,卸料机,吊挂,文氏管等产品。 公司
;上海软营软件有限公司;;软营总部位于上海,是全国著名的软件专业营销公司。我们专注于软件营销和软件营运,这也是我们取名软营的原因。 软营的口号是-软件大本营。我们提供一站式多种软件营销以及售后服务。
;奉化市溪口裕达气动元件厂;;奉化市溪口裕达气动元件厂 (CFS) 是一家专业生产电磁脉冲阀和各种自动化控制元件的制造企业,专业仿照ASCO直角型电磁脉冲阀(型号有1寸 1.5寸 2.5寸